一、故障信息
厦门某厂在使用空压机的时候,发现空压机启动出现声音很大,随后停机,出现报警现象;
二、问题诊断
1,我司维修人员在接到客户反馈后,到达现场后,先对外表进行检查,发现无问题,
2,后续打开机箱,立马问到一股烧焦味,检查传动系统,发现主机与机头的皮带已经全部断裂,
3,原因分析:皮带老化,设备运行时间长,皮带已经达到正常使用寿命,弹性下降,张力不当,外加空压机房温度较高,
加速了皮带的老化。
三、更换步骤
1,准备工具:原厂皮带,扳手,螺丝刀,安全警示牌等;
2,拆卸与清理:拆除机箱外壳和传动系统的防护罩,彻底清理断裂的旧皮带残骸,使用酒精和无纺布仔细清洁电机轮和主
机皮带轮槽,确保无油污和橡胶残留。
3,检查与校正:检查皮带轮: 检查两个皮带轮是否有裂纹、严重磨损或毛刺。如有,需进行修复或更换。
4,校正对中: 使用直尺或激光对中仪,校正电机与主机皮带轮的对中度。
5,安装新皮带:先松开机座固定螺栓和电机调整螺栓,使电机能够向内移动。用手将三根新皮带同时套入皮带轮槽中。如
果感觉过紧,可轻微转动皮带轮辅助安装。
6,调整皮带张力:通过调节电机调整螺栓,向外移动电机,使皮带张紧。
7,紧固与复原:在确认张力合适后,按照对角线顺序紧固电机底座螺栓和调整螺栓。
用手盘车数圈,检查皮带运行是否顺畅,有无异常摩擦声。
安装回所有防护罩和机箱外壳。
8,试运行与验证:恢复供电,在空载状态下启动空压机,听运行声音是否平稳,空载运行5-10分钟后,加载运行。观察电流
是否在额定范围内,检查有无异常振动或噪音。
四、总结
皮带轮不对中是皮带的“隐形杀手”,在每次更换皮带或移动电机后,都必须重新校正对中度。
并且要把皮带检查纳入日常和定期保养计划





